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山西万鑫达上升管项目顺利通过验收
我司承接的临汾万鑫达焦化有限责任公司一厂、二厂、三厂4.3m焦炉上升管余热回收替代管式炉项目,2019年9月已全部通过验收,系统运行稳定。 一厂焦炉产能60万吨/年,共100孔,其中部分上升管为加热一厂、二厂化产工艺的过热蒸汽、其余为导热油取热后产饱和蒸汽用;目前,一厂的富油流量为60m3/h,富油进口~140℃,富油出口温度均达到~180℃;过热蒸汽焦炉处温度≥350℃;一厂导热油产蒸汽的产量稳定在~2T/h。 二厂焦炉产能60万吨/年,一共108孔,均为导热油取热后加热一厂、二厂脱苯用的富油。目前二厂的富油流量为65m3/h. 三厂焦炉产能90万吨/年,共144孔,其中14根为过热蒸汽、130根为导热油取热后加热三厂脱苯用的富油。三厂的富油流量为80m3/h.
2019
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10
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08
108孔60万吨焦炭/年上升管余热回收系统
2019
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04
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25
110万T/年110孔6m顶装焦炉炉顶上升管荒煤气余热回收
鄂钢焦化厂东区2x55孔6米顶装焦炉上升管荒煤气余热回收系统于2018年5月初开始进入安装调试阶段, 至11月22日,110孔全部投入正常运行,目前系统运行平稳,产汽量远远超过设计预期。汽包平均工作压力1.5~1.8MPa(设计压力2.5MPa),系统的饱和蒸汽产量达到18T/h以上,实现了荒煤气热量回收蒸汽品位的提升,产汽压力可以达到2.5 MPa,吨焦回收热量远大于同行业焦炉余热回收。
2019
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02
-
26
130万T/年两座5.5m捣固焦炉(其中的一座65孔)炉顶
65孔焦炉上升管(4孔干烧,61孔正常),产汽在1.4~2.5MPa间随甲醇工艺产汽压力可调,蒸汽温度稳定在250℃,常温进水的满负荷产汽量≥8.0T/h,除氧进水的满负荷产汽量≥9.0T/h,稳定运行了1.5年,能适应烧炉极端工况。65孔5.5米捣固焦炉导热油产汽装置
2018
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08
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